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10萬千瓦(wǎ)以上燃煤電廠電煤監測預警信息日報工作

  本文(wén)論述(shù)了汽(qì)泵*小流量控製係統(tǒng)構成和邏輯分析,*小流量閥(fá)管路配置,3572型定位器和2625型繼動放大器原理、調(diào)試,針對運行過程中發現的問題進行原因分析與技術改造。

    概述

    汽泵*小流量控製包括流量信號FT2102-1、FT2102-2差壓(yā)變送器和調(diào)閥CV2108,汽動給水泵*小流量調節的被控對象(xiàng)為*小流量調節閥(fá),其位(wèi)置(zhì)位於25米(mǐ)除氧器平台,汽泵出口(kǒu)到除氧器的再循環管路上,通過調整*小(xiǎo)流量調節閥(fá)的開度,以保(bǎo)證汽(qì)動給水泵在啟動或低負荷工況下,流經泵的流(liú)量大於其允許的*小流量。

    汽動給(gěi)水泵*小流量閥控製也就是再循環(huán)控製,目的是不使汽動給水泵(bèng)的工作點變壞,使(shǐ)得冷卻水量不夠,造(zào)成汽動給水泵(bèng)的汽蝕(shí),如(rú)圖1所示(shì)。


圖(tú)1 給水係統P&ID

    1、控製係統

    流經汽動給水泵的給水流量通過如圖2所示的(de)單衝量、閉環反饋控製係統(tǒng)的控製,保證大於*小流量,通過控製*小流量閥的開度來實現(xiàn),汽泵入口流量經過邏(luó)輯運算,作為測量(liàng)值與運行人員的設定值比較,其偏差送入(rù)PI調節(jiē)器,去改變*小流量閥的開度,根據自動/手動切換邏輯,*小流量閥可(kě)進行手動操作。


圖2 *小流量閥控製係統

    汽動給水泵*小流量是由兩個流量變送器(FT2108-1和FT2108-2)輸出信(xìn)號取平均後得到的,當兩個流(liú)量變送器的測量值(zhí)偏差過大(10t/h)時,產生報警信號;調節器為反作用,當入口流量高於(yú)給定值時(shí),控製器輸出減小,使汽動給水泵*小流(liú)量調門關小,減小再循環的水量(liàng),從而實現當汽動給水泵入口流量逐漸增(zēng)大時,*小流量調門逐漸關(guān)小。

    2、邏輯分析

    運行人員按下自(zì)動按(àn)鈕,*小流量閥采用自動方式,如果運行中出現2個入口流量變送器都故障(zhàng),或汽泵入口流量(liàng)指令>0,汽(qì)泵入口(kǒu)流量閥位>0,同時,指(zhǐ)令與閥位偏差≥10%,使*小流量為手動控製。

    當PLW1/10信號成立(lì)時,調(diào)門進入(rù)超馳關(guān)閉方式(shì),全關汽動給水泵*小流量(liàng)調門,PLW1/10 信號成立的條件為:CV2108的(de)位置反饋值小於5%、MFT、給水泵A運行時入口流(liú)量大於X三個(gè)條件(jiàn)有任何一個條件成(chéng)立(lì);當PLW2/10信號成立時,調門進入超馳打開方式,全開汽動(dòng)給(gěi)水泵*小流量調(diào)門(mén),PLW2/10 信號成立的條件為:給水泵A運行時入口流量小於Y或有強製快開(kāi)A側汽動給水泵*小流量調門信號到來兩個條件有任(rèn)何一(yī)個條(tiáo)件成立。當控(kòng)製器輸出的控製指令與位置反饋偏差過(guò)大或兩側(cè)入口流量變送(sòng)器同時故障成(chéng)立時(shí),則發出MRE/10信號將(jiāng)軟手操站強切手動。

    汽泵入口流量閥位(wèi)>0的情況下,如果汽泵入口(kǒu)流量(liàng)≤140t/h,則發(fā)出汽泵*小流量閥故障信號,送至SCS,以發(fā)出跳汽泵信號。


圖3 *小(xiǎo)流量閥(fá)控製邏輯

   汽泵運行的(de)情況下,如果入口流量≥240t/h,則快關,如果入口流(liú)量≤140t/h,則快開,電磁閥電源停電,*小(xiǎo)流量閥快開。


圖4 快開(kāi)功(gōng)能接(jiē)線

    3、管路(lù)配(pèi)置

    *小流量閥管路配置如圖5。


圖5 *小流量閥管(guǎn)路配置

    一路氣源經過過濾減壓閥(fá)調整為150kPa後,進入電氣轉換器,電氣轉換器接收4~20mA.DC信號,輸出20~100kPa標(biāo)準氣壓信號,控製定位器的輸出,另一(yī)路氣源經過過濾減壓閥(fá)調整為350kPa後,分別進入定位器(qì)和(hé)繼動放大器,定位器的輸出經(jīng)過電磁閥控製繼動放(fàng)大器的輸出,繼動放大器的輸出通過增容放大後,控製*小流量閥的開度。

    4、3572型定位器和2625型繼動放大器

    氣動閥門(mén)定位器零點調整(zhěng)、滿度調整、噴嘴調整(zhěng)一般(bān)不調,由於零點(diǎn)、滿度調整好後,中間線性較(jiào)差,呈(chéng)S型(xíng),調試時應非常仔(zǎi)細。

    用(yòng)於472-1-CAV4型氣動執行機構的(de)3572型定位器,接收來自電氣轉(zhuǎn)換器的氣動(dòng)輸出信號,通過管路接至定位器波紋管,為便(biàn)於闡述,假(jiǎ)定信號(hào)增加,波紋管膨脹,並(bìng)移動杠杆,其旋軸圍繞一個固定(dìng)點,遮擋輸出噴嘴,噴嘴壓力增大,通過增容(róng)作用,該(gāi)壓力大於相應位置(zhì)的彈簧力,產生向下位移,改變閥(fá)位,如圖6。


圖6 3572型定位器原理

    在3572型定位器內,活(huó)塞運動通過量程彈簧反饋給連接在活塞延長杆的杠杆,當(dāng)活塞延長杆向下位移,量(liàng)程彈簧拉伸,直到杠杆力矩與(yǔ)儀用波(bō)紋管產生的力矩平衡。

    調整步驟:

    1)偏差彈簧。用於零點調整,決定於閥門行程的起(qǐ)始點。
    2)量程彈簧。用於滿度調整,決定於輸入信號範圍的閥門全行(háng)程。
    3)噴嘴調整。決定於穩態定位(wèi)器輸出壓(yā)力。

    2625型繼動(dòng)放大器應用於控製閥定位(wèi)器,以增(zēng)加動作速度,放大器存在一個固定死區,由供排氣連接底座尺寸控製,通過現場組(zǔ)裝調試設定如圖7所示,另外,繼動放大器結合軟座結構和一個積分旁路限(xiàn)製,以(yǐ)消除因沒有抗飽和特點而產生的飽和問(wèn)題,調整積(jī)分旁(páng)路限製對於係統穩定性來說是(shì)必要的,此調整不影響放大器死區(qū),但允許控製閥響應來自定位器(qì)較小輸入信號的變化,降低靜態的的準確性(xìng),如果產生較大迅速的輸入信號變化,也允許放大器(qì)產生較快動作的較高輸出。


圖7 2625型繼(jì)動放(fàng)大器原理

    供氣壓力P包括閥門(mén)不平衡力、啟座力和摩擦(cā)力,如(1)式和(2)式,(1)式以bar為單位(wèi),(2)式(shì)以psig為單位。

    P=[98(P1+P2+P3)+0.7](bar)…………………………………………(1)
    P=[(P1+P2+P3)/S+10](psig)…………………………………………(2)

    其中,P1—閥門不平衡力,kg/pound,P2—啟座力,kg/pound,P3—摩擦力,kg/pound,S—執行機構活塞麵積,mm2/inches2。

    5、存在問題分析

    5.1 運行期間,兩次發汽泵*小流量閥故障信號,導致汽泵兩次跳閘,調出趨勢線檢查發現,*小流量閥故障信號(hào)確實(shí)發出兩次,經過對閥位信號、汽泵入口流量、手自動狀態、設定(dìng)值進行(háng)觀察,發現其(qí)原(yuán)因是:在自動狀態(tài)下,運行人員把設定值設定在150t/h(規定應設定在220t/h左右),由(yóu)於定值較低(dī),在動態調節(jiē)過程中,當流量低於148t/h,並且閥位反饋信號達到0%時,*小流量閥故障信號就發出,引起電泵跳(tiào)閘。

    5.2 #3機組*小流量閥執行(háng)機構檢查情況

    2005年5月23日晚上,在做#3機組(zǔ)汽泵*小流量閥開啟操作時,發現開啟(qǐ)不動卡澀現象,5月24日,及時辦理工作許(xǔ)可手(shǒu)續,對該調門進行(háng)檢查,檢查中發現關(guān)閉(bì)*小流量閥的前、後截門,調門工作正常,打開截(jié)門後,仍然不能開啟。

    對存在的問題(tí),5月26日(rì),生技(jì)部組織汽機隊、熱工隊(duì)有(yǒu)關人員進行(háng)了(le)分析討論,根據會議精神,熱工隊積極行動,認真落實會議要求,在汽機隊、熱工隊有關人員大力支持與(yǔ)配合下,做好各(gè)項**技術措施的情況下,首先對*小流量閥執行機構進行了更換,並(bìng)由汽機隊(duì)管閥技術人員對閥門零點、滿度(dù)進行了(le)定位調整,熱工隊主要(yào)進行了以(yǐ)下項目的檢查與調試,情況如(rú)下:

    1)指令信號0~100%對應卡件4~20mA.DC信號輸出正常;
    2)電氣轉換器接受指令信號4~20mA.DC,轉換為20kPa~100kPa壓力(lì)信號輸(shū)出正常;
    3)定位器(qì)接受20kPa~100kPa壓力信號(hào),轉換為0~350kPa輸出正常;
    4)減(jiǎn)壓閥壓力調整符合設備運行要求;
    5)反饋信(xìn)號(hào)調整與指令信號誤差符合工作要求,係統靜態開關方向,零點、滿度調試良好,無卡澀和振蕩等現象,檢查各部件緊固接觸良好,係統(tǒng)恢複,從靜態調試情況看,熱控回路工作正常(cháng)。

    純從熱控回路與設備原理分析,靜態(tài)調試工作正(zhèng)常的設備(bèi),能夠(gòu)*大限度確保零點、滿度(dù)與線性範(fàn)圍合格,並能滿足運(yùn)行要(yào)求,而動態中對設備的任何調整(zhěng)都會(huì)破壞零(líng)點、滿度(dù)與線性範圍,影響設備的正常運行,因此運行中各部件的調整是不可行的;在係統截(jié)門未(wèi)完全恢複的情況下,對*小流量(liàng)閥進行小範圍開啟試驗,開啟仍不正常。

    6、改進

    汽泵(bèng)*小流量閥原設計速開和速關(guān)功能是(shì),當汽泵再循環(huán)流量低到148t/h時,汽泵*小流量閥通過電磁閥進(jìn)行速開功(gōng)能,防(fáng)止前(qián)置(zhì)泵汽化損壞,當汽泵再循(xún)環流量高到240t/h時(shí),汽泵*小流量閥通過電磁閥進行速關(guān)功(gōng)能,實現*大(dà)效率的上水,但在#3機組168試(shì)運時,在調試汽泵*小流量(liàng)閥過程中,發現此功(gōng)能在動作過程(chéng)中,幹擾了汽泵*小流量閥自動調節效果。

    通過(guò)對設備和(hé)係統的**了解,對問題原因的分析和試驗,進一步深入研究執行機構(gòu)的結(jié)構與原理,谘(zī)詢供貨方技術人員對該現象的認識,用性能可靠的ABB TZID-C定位器進行改造,其管路配置如圖8。


(a) 原設計*小流量閥調試          (b) 改進後(hòu)的汽泵*小流量閥
圖8

    TZID-C型ABB定位器技術要求如下,型號(hào)為18345 1010511001,軟件為1.10版本,供氣壓力範圍1.4~6 bar(20~90psi),輸(shū)入(rù)模擬量信號 4~20mA.DC,雙端輸出,斷氣和斷電信號保位,模擬量反(fǎn)饋,由(yóu)德國ABB自動化公司生產。

    必備(bèi)的配件和要求包括,定位器需配(pèi)有與直行(háng)程氣(qì)動執行(háng)機構轉換連接器、固定支架,以及安裝壓力(lì)表(biǎo)的輸入/輸出氣路模塊和(hé)壓(yā)力指示表。

    由於(yú)電磁閥長期帶(dài)電,容易發熱損壞(huài),更改為利用DCS軟件實現快開快關功能,其組態如圖9。


圖(tú)9 DCS實現快開快關功能

    當超弛關閉信號發生時,8065自(zì)適應(yīng)塊接收8063切換塊輸出的8060常數(shù)塊的值S1=0,將5319 APID塊的量程參數(shù)S16=105修正為0,從而控製輸出變為0,達到關閉閥門的目的,反之,當超弛打開信號發生(shēng)時,8064自適應塊接收8062切換塊輸出的8061常數塊(kuài)的值S1=100,將5319 APID塊的零位參數S17=0修(xiū)正(zhèng)為100,從而控製輸出變為100,實現打開閥門的目的。

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