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600 MW氧化鋅避雷器測試儀機組省煤器輸灰管路的改進
上海吳涇八期(qī)擴建工程(又稱吳涇**發電廠)2×600MW機組1號爐經過近半年試商業運行後,於2000年(nián)11月24日停爐,進行(háng)**小修。省煤器輸灰(huī)管(guǎn)路綜合改造項目氧化鋅避(bì)雷器(qì)測試儀(yí)在小修期間付(fù)之實施,改(gǎi)造工程於12月13日完成,一(yī)次性投運成功,達到了設計預期的(de)效(xiào)果。
1工程背景
1號(hào)爐灰渣(zhā)係統是新設(shè)計的設備(bèi),整個除灰島由外商統一(yī)成套供貨。受客觀條件限製,除(chú)灰係統(tǒng)投運後,省煤器灰鬥受熱膨脹,落灰不暢,氣鎖閥、輸灰(huī)管路堵灰嚴重,直接影響整個係(xì)統**運行。由於其所(suǒ)處的位置比較特殊,省煤器冷灰鬥必須等鍋爐全部停下來(lái)降溫以(yǐ)後,才可清灰,短時間的臨時性消缺根本無法滿足要求;為解決管路的(de)膨脹,臨時在輸灰管上增加的(de)一段通徑為335mm、長度為2600mm的金屬軟管,實際上根(gēn)本無法消除省煤器對輸灰管路引起的膨脹問(wèn)題;加上對落灰管的清理不夠,造(zào)成手動閘門開關不便。由於上述諸多因素的影響,造成省煤器輸灰管路膨脹不暢、管道偏斜、灰管堵塞。
鑒於(yú)上述原因,提出對省氧(yǎng)化鋅避雷器測試儀煤器輸灰管區域係統綜合改造(zào)的總體設計方案。
2方案(àn)設計思路
本次改造的目的是從(cóng)根本上解決氣鎖閥及(jí)其管道(dào)存(cún)在的問題,主要從下列幾(jǐ)方麵采取措施。
2.1取(qǔ)消排灰旁(páng)路
從氣鎖閥及其管路布置上,改變(biàn)過(guò)去用三通分別(bié)連接運行排灰管路(lù)和臨時排灰旁路的方式,取消氣鎖閥上部的排(pái)灰旁路,使結構更(gèng)加簡單,在(zài)閘閥上方(fāng)的旁側留有(yǒu)排灰接口,便於停爐或係統應(yīng)急時正常出灰(見圖1)。
2.2降低鋼架中M-4.5(M-5.5)立柱的柱(zhù)頂標高
由於(yú)鋼架中M-4.5(M-5.5)立柱與(yǔ)中間一隻氣(qì)鎖閥位置重疊,導致氣鎖閥與省(shěng)煤器灰鬥中心線不能垂直,為了保證氣鎖閥與省(shěng)煤器灰鬥中心線垂直(zhí),將M-4.5(M-5.5)立(lì)柱的柱頂標高(gāo)從(cóng)29.3m降低至(zhì)24.3 m,同時取(qǔ)消部分桁架。
2.3改變氣鎖閥支吊形式
從消除膨脹應力和結構布置的合理性等因素考慮,氣鎖閥的支(zhī)吊形式由原設計的懸吊方式改為支承結(jié)構更加合理。在本次改造中,設置梁及桁架來支承和固定氣鎖閥及(jí)其管道,並從原24.3m上增(zēng)加垂直框(kuàng)架來(lái)固定和支承27.9 m處梁及(jí)桁架,通過增加的鋼結構將氣鎖閥及其管道上產生的(de)力傳遞到鍋爐基礎。
2.4增加金屬膨脹節
省煤器灰鬥因鍋爐受熱,向下膨脹位移量達250 mm並同時伴有向爐後及外側(cè)的膨脹位(wèi)移(分別為125 mm和75mm)。通過多種(zhǒng)方案的論證,考慮采用總長(zhǎng)為1200mmΦ325的複式金屬膨脹節,膨脹節適當(dāng)提高波(bō)紋並采用雙(shuāng)層加(jiā)強結(jié)構,以滿足氣鎖(suǒ)閥及其管道的(de)膨脹和性能要求;在放氣管中也需要增加總長為(wéi)1400mmΦ108的複式(shì)金屬膨脹節。
氧化鋅避(bì)雷器測試儀(yí)
2.5改變排灰管道的布置
原有輸灰(huī)係統的空氣進口管從風機引出通(tōng)過鍋(guō)爐尾部的M排(pái)中樁(zhuāng)之間引入,在(zài)鍋爐省煤器冷灰鬥下方的氣鎖閥穿過,然後經過氣鎖閥成為輸灰管再從鍋爐尾部的M排中柱之間引出。由於空間狹小,管路布置比(bǐ)較局促,管道(dào)的彎頭較多(duō),管道的
流程存在明顯的不合(hé)理布置。本次改造中(zhōng),將原來的進口空(kōng)氣母管移到3.8(6.2)列處,將原來的送風管與輸灰管的雙列並(bìng)入、兩進兩出多次拐彎的排列方式改為單入雙出排列方式(見圖2)。這樣整個回路的管道(dào)流程更加合理,管路中的彎頭數量減少,取消回路金屬膨脹節,整個回路的空氣阻力大大減少,提高係統(tǒng)的輸灰(huī)能力,保證輸灰管徹底暢通,消除(chú)堵灰(huī)等弊病。
2.6增加檢修平台
因為省煤器輸灰管路及(jí)其氣鎖閥的改變(biàn),需要在(zài)操作氣鎖(suǒ)閥(fá)及其管道(dào)中的手動隔絕閥門的部位設置三層平台;在臨時管道和不需(xū)要經常開(kāi)啟的閥門附近,也設(shè)置平台,以滿足運(yùn)行檢修人員巡視、作業的需要。
通過上述幾方麵的改造,基本解決省煤器輸灰管路存在(zài)的膨脹不暢、管道偏斜、灰管堵(dǔ)塞等問
題,克服由於省煤(méi)器輸灰管路不(bú)正常的工(gōng)作狀(zhuàng)況造成的事故隱患,使氣鎖閥及其管(guǎn)道的布置更加合理。整個改造工程竣工後投運,達到了預期的結果。
3係統改造中的關鍵技術問題分析
3.1三維型波紋補償器的設計及製造
根據上海鍋爐廠生產的2008t/h鍋爐滿負荷運行(háng)時的受熱膨脹條件,考慮灰流動時的磨損性,我們向(xiàng)製造廠提出波紋(wén)補償器耐磨要求,並提供三維膨脹(zhàng)的氧化鋅避雷器測試儀數值,通過計算確定合適的(de)補(bǔ)償量值,並通過計算機進行優化設計。*後,製造廠對三維波(bō)紋補償器作了改進。改進後的(de)波紋補償器具有能補償任意方向的(de)管道位移、補償量大、使用壽命長等(děng)特點(diǎn)。並在安裝前對產品進行預拉伸,以改善管係的受力狀況。
3.2鋼結(jié)構改造和加固
本次改造涉及鍋爐鋼結構的改動的地方較多,在鋼結構改動和加固過程中,涉及鋼結構(gòu)的計算也較多,通過計算分析傳力方向,選擇合理的布置(zhì)結構,並根(gēn)據計算(suàn)結果來判斷鋼結構改動的可(kě)能性;
對梁的**可靠(kào)性進行強度計算(suàn)以確定梁的(de)截麵。
3.3氣鎖閥頂(dǐng)部的支承與加固
由於改造後(hòu)氣鎖閥及其管道隨著鍋爐的膨脹而一起膨脹,氣鎖閥固定在鋼結構(gòu)上,氣鎖閥上(shàng)部管
道及其三維波紋補償器產生(shēng)膨脹反力會傳遞給氣(qì)鎖(suǒ)閥的頂(dǐng)部,因此必須對氣鎖閥頂部進行加固。加固的辦法是在氣鎖閥殼體的頂部增(zēng)加4塊(kuài)鋼板與三維波紋補償器連接,盡可能(néng)地將三維波紋補償(cháng)器(qì)的膨脹反力分散到氣鎖閥(fá)殼體,減小氣鎖閥殼體局部的承(chéng)壓應力。
4結束語
本工程的改造成功(gōng),為相關(guān)工程提(tí)供了可借鑒的經驗。當(dāng)然對(duì)係統本身而言,還可進一步優化,如:金屬膨長節的(de)波級(jí)數還可(kě)適當增加,氣鎖閥頂部加固還需進一(yī)步加強,檢修平台還可進一步優化等(děng)。
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